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针对脱硝改造后低温省煤器易泄漏的运行顽疾,从2015年10月起,扬子石化对九台燃煤锅炉分阶段进行低温省煤器改造攻关。截至9月底,该公司已经完成了六台锅炉的改造工作。
实践运行证明:改造后,锅炉效率保持在92%左右,达到了改造的预期效果,成功实现了锅炉安稳运行和达标提效的“双赢”局面。
2010年至2014年,扬子石化对该公司热电厂九台锅炉完成了脱硝改造。由于设计、运行等原因,使得低温省煤器管排间局部积灰堵塞,容易泄漏;而且低温省煤器、空气预热器等受热面积灰后,锅炉排烟温度上升,锅炉效率下降。
根据低温省煤器积灰情况,一方面,扬子石化组织该公司机动部、热电厂等单位,一起研究分析,在发现异常苗头后,采取积极措施消除影响。锅炉停炉检修中对低温省煤器进行彻底水冲洗,对磨损严重的管排进行封堵,在炉墙壁加装挡烟板、支撑梁上方增加挡烟罩等;并且,购置便携式烟气分析仪,组织技术人员对脱硝喷氨进行优化调试,每台炉用氨量下降约20%,减少氨逃逸。
另一方面,该公司组织开展新一轮的改造攻关。通过与兄弟单位交流和调研,扬子石化与多家设计单位、锅炉厂家进行讨论、研究,对多种方案进行比较、评估,最终确定了改造方案。
改造方案主要是对低温省煤器采用先进合理的H型翅片结构,进行顺列布置,扩大低温省煤器管排间距,尽量保证烟气在低温省煤器管排间均匀分布,保障整个低温省煤器保持相对较好的工作环境;在省煤器管组四周设置烟气挡板,防止硫酸氢铵堵灰后引起烟气偏流,避免烟气集中贴壁冲刷形成烟气走廊;同时,为了增强吹灰效果,防止低温省煤器管排间积灰堆积,在低温省煤器上部安装四只固定旋转式蒸汽吹灰器。
根据制定的改造方案,从去年10月份开始,扬子石化利用每次锅炉停车大修时机对低温省煤器逐台次开始改造,截至目前完成了九台锅炉中六台的改造任务,改造取得了成效。
为了验证改造效果,日前,扬子石化热电厂对改造投运时间最长的锅炉停运,并对低温省煤器进行专项检查。检查发现低温省煤器上部表面、管排间无积灰,上部翅片完好且无变形、磨损、脱落等现象,各管排间自上而下通道通畅可视,检查管排未发现管排变形现象,此项攻关改造达到了预期效果。
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